Es ist geplant, den Motor auch für das Hinterrad zu montieren, um den Anstieg besser zu bewältigen.
Ich habe ein neues Motorcontroller- und Anzeigemodul bestellt. Wir haben die Schnittstelle zwischen ihnen untersucht.
Die Kommunikation erfolgt über UART mit 9600 Baudrate.
Hinter dem Akku befindet sich anscheinend genügend Platz für die hintere Steuerung.
Der Controller passt fast.
Wenn die Kommunikation zwischen Controller und Display unterbrochen ist,
Die Walze funktioniert weiterhin einwandfrei, nur die Informationen vom Controller fehlen auf dem Display. Z.B. Geschwindigkeit blinkt. Das bedeutet, wenn ich die beiden Steuerungen auf diese Weise an die gleiche Displayschnittstelle anschließe, dass das von der hinteren Steuerung übertragene Kommunikationskabel nicht angeschlossen ist, sollten die beiden Motoren einwandfrei funktionieren. Nur der angezeigte Stromverbrauchswert ist nicht korrekt.
Ich griff einen halben Millimeter von der Kante der hinteren Motorsteuerkarte entfernt. Jetzt passt seine Größe zur kleinen Größe.Bytes
Ausschaltbefehl: 0xFF 0x00 0x00 nach einem Frame.
Bytes
Dies ist das PHP-Skript, mit dem ich den Prüfsummenalgorithmus überprüft habe: kugoo_s1_communication_checksum_checker_script.zip
Als Nächstes wird das Motorrad eingebaut.
Als Nächstes wird die hintere Steuerschaltung eingebaut.
Der Workshop.
Die Kommunikation muss verbunden sein. Ich habe auch die geschaltete Stromleitung angeschlossen, möglicherweise wird sie für einen ordnungsgemäßen Ausschaltvorgang benötigt.
Ich habe die anderen Kabel entfernt.
Drähte werden ins Haus gesteckt.
Kondensatoren werden mit einer Klebepistole befestigt.
Der Controller kann an seinem endgültigen Platz montiert werden.
Das endgültige Löten und Isolieren von Drähten.
Hier ist der Motoranschluss.
Es sieht aus wie das.